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污水處理異常問(wèn)題處理

在污水處理過(guò)程中,會(huì )遇到各種各樣的污水問(wèn)題。例如:COD、氨氮、SS等指標不達標,污泥膨脹、浮泥和活性微生物死亡等,因為污水處理的原理都是相同的,所以污水處理研究從開(kāi)始基本上是以生活污水作為研究藍本的,以下我們以生活污水的為目標來(lái)總結運營(yíng)過(guò)程中會(huì )遇到的問(wèn)題。

污水處理異常問(wèn)題處理


進(jìn)水水量與水質(zhì)


進(jìn)水水量


在我國,城市污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水量不足的現象普遍存在,這種吃不飽的原因既有通常被提到的污水收集管網(wǎng)建設滯后問(wèn)題,也有設計能力超前的問(wèn)題。這兩方面原因導致許多地方的污水處理廠(chǎng)已經(jīng)建成幾年仍不能滿(mǎn)負荷運行,有些污水處理廠(chǎng)甚至只能抽取廠(chǎng)區周邊的河水進(jìn)行處理,使得污水處理工藝控制增加了難度,也增加了工程投資的成本,造成資產(chǎn)的閑置與浪費,無(wú)謂地過(guò)多消耗本來(lái)就已非常緊張的污水處理資金。


相反,有的污水處理廠(chǎng)存在長(cháng)期超負荷運行狀態(tài),例如某污水處理廠(chǎng)一期工程規模為40萬(wàn)m3/d,二期工程規模為24萬(wàn)m3/d,但由于資金短缺而使二期工程建設滯后,一期實(shí)際處理量已達到52萬(wàn)m3/d,處理出水水質(zhì)有所下降。為此,合理確定污水處理廠(chǎng)建設規模與分期,高效使用治污資金,以及盡量提高污水收集率,是實(shí)現污水減排的前提。


進(jìn)水水質(zhì)


污水收集管網(wǎng)不配套,雨污合流制管網(wǎng)較普遍,管網(wǎng)管理不到位,致使進(jìn)入城市污水處理廠(chǎng)的進(jìn)水中雨水、河道水和工業(yè)廢水的比例較大。


以下進(jìn)水水質(zhì)情況均不利于污水處理廠(chǎng)的正常運行:


1.進(jìn)水中BOD、COD含量比設計值低,而氮、磷等指標則等于或高于設計值,從而增加污水脫氮除磷處理達標排放的難度;


2.工業(yè)廢水中的夾帶油污或有毒物質(zhì)對城市污水處理廠(chǎng)的生物系統造成巨大影響,在極端情況下這些油污或有毒物質(zhì)會(huì )使整個(gè)生物系統癱瘓,微生物菌種死亡,整個(gè)污水處理廠(chǎng)不得不重新培養活性污泥;


3.進(jìn)水水質(zhì)偏高,供氧與污泥脫水設備規格不能滿(mǎn)足污水與污泥處理要求。其中垃圾滲濾液引入給城市污水處理廠(chǎng)運行所造成的影響需要給予足夠重視。


對于污水收集與污水處理能力不協(xié)調的問(wèn)題,需要有關(guān)主管部門(mén)將城市排水管網(wǎng)和污水處理廠(chǎng)建設納入城市建設近、遠期總體規劃,保證污水收集系統與污水處理廠(chǎng)同步或先行建設。同時(shí)做好新建污水處理廠(chǎng)服務(wù)范圍內污水水質(zhì)調查,以合理確定設計進(jìn)水水質(zhì)。


出水水質(zhì)


我國近年建設的城市污水處理廠(chǎng)基本要求達到國家GB18918-2002中的一級B標準,在一些地區還有要求達到一級A標準。即使是原有已建項目,也在逐漸進(jìn)行升級改造,以提高污水減排效果。

根據規定的污水處理排放標準要求,各城市污水處理廠(chǎng)采用適合于本地進(jìn)水水質(zhì)等客觀(guān)條件的污水處理工藝技術(shù),并加強運營(yíng)管理。然而,在污水處理廠(chǎng)的實(shí)際運行管理過(guò)程中,仍會(huì )遇到一些來(lái)自不同方面的問(wèn)題而導致處理出水水質(zhì)不達標。


1.有機物超標


傳統活性污泥工藝的主要功效是去除城市污水中含有的有機污染物質(zhì),設計與運行良好的活性污泥工藝,出水BOD5和SS均可小于20mg/L。


影響有機物處理效果的因素主要有:


1.營(yíng)養物

一般城市污水中的氮磷等營(yíng)養元素都能夠滿(mǎn)足微生物需要,且過(guò)剩很多。但工業(yè)廢水所占比例較大時(shí),應注意核算碳、氮、磷的比例是否滿(mǎn)足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加銨鹽。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸鹽。


2.pH

城市污水的pH值是呈中性,一般為6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于城市污水輸送管道中的厭氧發(fā)酵。雨季時(shí)較大的pH降低往往是城市酸雨造成的,這種情況在合流制系統中尤為突出。pH的突然大幅度變化,不論是升高還是降低,通常都是由工業(yè)廢水的大量排入造成的。調節污水pH值,通常來(lái)說(shuō)是投加氫氧化鈉或硫酸,但這將大大增加污水處理成本。


3.油脂

當污水中油類(lèi)物質(zhì)含量較高時(shí),會(huì )使曝氣設備的曝氣效率降低,如不增加曝氣量就會(huì )使處理效率降低,但增加曝氣量勢必增加污水處理成本。另外,污水中較高的油脂含量還會(huì )降低活性污泥的沉降性能,嚴重時(shí)會(huì )成為污泥膨脹的原因,導致出水SS超標。對油類(lèi)物質(zhì)含量較高的進(jìn)水,需要在預處理段增加除油裝置。


4.溫度

溫度對活性污泥工藝的影響是很廣泛的。首先,溫度會(huì )影響活性污泥中微生物的活性,在冬季溫度較低時(shí),如不采取調控措施,處理效果會(huì )下降。其次,溫度會(huì )影響二沉池的分離性能,例如溫度變化會(huì )使沉淀池產(chǎn)生異重流,導致短流;溫度降低會(huì )使活性污泥由于粘度增大而降低沉降性能;溫度變化會(huì )影響曝氣系統的效率,夏季溫度升高時(shí),會(huì )由于溶解氧飽和濃度的降低,而使充氧困難,導致曝氣效率的下降,并會(huì )使空氣密度降低,若要保證供氣量不變,則必須增大供氣量。


2.氨氮超標


污水中氨氮的去除主要是在傳統活性污泥法工藝基礎上采用硝化工藝,即采用延時(shí)曝氣,降低系統負荷。


導致出水氨氮超標的原因涉及許多方面,主要有


1.污泥負荷與污泥齡

生物硝化屬低負荷工藝,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS˙d。負荷越低,硝化進(jìn)行得越充分,NH3-N向NO3--N轉化的效率就越高。與低負荷相對應,生物硝化系統的SRT一般較長(cháng),因為硝化細菌世代周期較長(cháng),若生物系統的污泥停留時(shí)間過(guò)短,即SRT過(guò)短,污泥濃度較低時(shí),硝化細菌就培養不起來(lái),也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取決于溫度等因素。對于以脫氮為主要目的生物系統,通常SRT可取11~23d。


2.回流比

生物硝化系統的回流比一般較傳統活性污泥工藝大,主要是因為生物硝化系統的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸鹽,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留時(shí)間就較長(cháng),容易產(chǎn)生反硝化,導致污泥上浮。通常回流比控制在50~100%。


3.水力停留時(shí)間

生物硝化曝氣池的水力停留時(shí)間也較活性污泥工藝長(cháng),至少應在8h以上。這主要是因為硝化速率較有機污染物的去除率低得多,因而需要更長(cháng)的反應時(shí)間。


4.BOD5/TKN

TKN系指水中有機氮與氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影響硝化效果的一個(gè)重要因素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同樣運行條件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多城市污水處理廠(chǎng)的運行實(shí)踐發(fā)現,BOD5/TKN值最佳范圍為2~3左右。


5.硝化速率

生物硝化系統一個(gè)專(zhuān)門(mén)的工藝參數是硝化速率,系指單位重量的活性污泥每天轉化的氨氮量。硝化速率的大小取決于活性污泥中硝化細菌所占的比例,溫度等很多因素,典型值為0.02gNH3-N/gMLVSS×d。


6.溶解氧

硝化細菌為專(zhuān)性好氧菌,無(wú)氧時(shí)即停止生命活動(dòng),且硝化細菌的攝氧速率較分解有機物的細菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化細菌將“爭奪”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧區的溶解氧在2mg/L以上,特殊情況下溶解氧含量還需提高。


7.溫度

硝化細菌對溫度的變化也很敏感,當污水溫度低于15℃時(shí),硝化速率會(huì )明顯下降,當污水溫度低于5℃時(shí),其生理活動(dòng)會(huì )完全停止。因此,冬季時(shí)污水處理廠(chǎng)特別是北方地區的污水處理廠(chǎng)出水氨氮超標的現象較為明顯。


8.pH

硝化細菌對pH反應很敏感,在pH為8~9的范圍內,其生物活性最強,當pH<6.0或>9.6時(shí),硝化菌的生物活性將受到抑制并趨于停止。因此,應盡量控制生物硝化系統的混合液pH大于7.0。


3.總氮超標


污水脫氮是在生物硝化工藝基礎上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽,在缺氧條件下,被微生物還原為氮氣的生化反應過(guò)程。


導致出水總氮超標的原因涉及許多方面,主要有:


1.污泥負荷與污泥齡

由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩定的的反硝化。因而,脫氮系統也必須采用低負荷或超低負荷,并采用高污泥齡。


2.內、外回流比

生物反硝化系統外回流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對來(lái)說(shuō),二沉池由于反硝化導致污泥上浮的危險性已很小。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證要求回流污泥濃度的前提下,可以降低回流比,以方便延長(cháng)污水在曝氣池內的停留時(shí)間。

運行良好的污水處理廠(chǎng),外回流比可控制在50%以下。而內回流比一般控制在300~500%之間。


3.反硝化速率

反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關(guān),典型值為0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。


4.缺氧區溶解氧

對反硝化來(lái)說(shuō),希望DO盡可能低,最好是零,這樣反硝化細菌可以“全力”進(jìn)行反硝化,提高脫氮效率。但是從污水處理廠(chǎng)的實(shí)際運營(yíng)情況來(lái)看,要把缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過(guò)程,進(jìn)而影響出水總氮指標。


5.BOD5/TKN

因為反硝化細菌是在分解有機物的過(guò)程中進(jìn)行反硝化脫氮的,所以進(jìn)入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進(jìn)行。由于目前許多污水處理廠(chǎng)配套管網(wǎng)建設滯后,進(jìn)廠(chǎng)BOD5低于設計值,而氮、磷等指標則相當于或高于設計值,使得進(jìn)水碳源無(wú)法滿(mǎn)足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時(shí)有發(fā)生。


6.pH

反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內,均能進(jìn)行正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.5~8.0。


7.溫度

反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那么敏感,但反硝化效果也會(huì )隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時(shí),反硝化速率增至最大。當低于15℃時(shí),反硝化速率將明顯降低,至5℃時(shí),反硝化將趨于停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運池數。


4.總磷超標


城市污水處理廠(chǎng)除磷主要是依靠生物除磷,即在好氧段前增加厭氧段,使聚磷菌交替處于厭氧和好氧狀態(tài),實(shí)現磷酸鹽的釋放與吸收,并通過(guò)排放剩余污泥來(lái)達到除磷目的。另一方面,在生物除磷難以達標的條件下,還可以考慮投加化學(xué)藥劑來(lái)輔助除磷。化學(xué)除磷主要是通過(guò)混凝、沉淀和過(guò)濾等方法使磷成為不溶性的固體沉淀物,從污水中分離出來(lái)。


導致生物除磷出水總磷超標的原因涉及許多方面,主要有:


1.污泥負荷與污泥齡

厭氧-好氧生物除磷工藝是一種高F/M低SRT系統。當F/M較高,SRT較低時(shí),剩余污泥排放量也就較多。因而,在污泥含磷量一定的條件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。


對于以除磷為主要目的生物系統,通常F/M為0.4~0.7kgBOD5/kgMLSS×d,SRT為3.5~7d。但是,SRT也不能太低,必須以保證BOD5的有效去除為前提。


2.BOD5/TP

要保證除磷效果,應控制進(jìn)入厭氧區的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌屬不動(dòng)菌屬,其生理活動(dòng)較弱,只能攝取有機物中極易分解的部分。因此,進(jìn)水中應保證BOD5的含量,確保聚磷酸菌正常的生理代謝。但許多城市污水處理廠(chǎng)實(shí)際進(jìn)水存在碳源偏低,氮、磷等濃度較高等現象,導致BOD5/TP值無(wú)法滿(mǎn)足生物除磷的需要,影響了生物除磷的效果。


3.溶解氧

厭氧區應保持嚴格厭氧狀態(tài),即溶解氧低于0.2mg/L,此時(shí)聚磷菌才能進(jìn)行磷的有效釋放,以保證后續處理效果。而好氧區的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,對于厭氧區和好氧區溶解氧的控制不當,將會(huì )極大影響生物除磷的效果。另外,有些污水處理廠(chǎng)的進(jìn)水為河道水,污水中溶解氧含量較高,若直接進(jìn)入厭氧區,則不利于厭氧狀態(tài)的控制,影響了聚磷菌放磷效果。


4.回流比

厭氧-好氧除磷系統的的回流比不宜太低,應保持足夠的回流比,盡快將二沉池內的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池內遇到厭氧環(huán)境發(fā)生磷的釋放。在保證快速排泥的前提下,應盡量降低回流比,以免縮短污泥在厭氧區的實(shí)際停留時(shí)間,影響磷的釋放。


在厭氧-好氧除磷系統中,若污泥沉降性能良好,則回流比在50~70%范圍內,即可保證快速排泥。


5.水力停留時(shí)間

污水在厭氧區的水力停留時(shí)間一般在1.5~2.0h的范圍內。停留時(shí)間太短,一是不能保證磷的有效釋放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地將污水中的大分子有機物分解成低級脂肪酸,以供聚磷菌攝取,從而也影響了磷的釋放。


污水在好氧區的停留時(shí)間一般在4~6h,這樣即可保證磷的充分吸收。


6.pH

低pH有利于磷的釋放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷釋放和吸收的綜合。因此在生物除磷系統中,宜將混合液的pH控制在6.5~8.0的范圍內。


由于對出水總磷指標要求的不斷提高,除生物除磷外,化學(xué)除磷也得到越來(lái)越多地應用。但化學(xué)除磷在提高除磷效果的同時(shí),也會(huì )因投加化學(xué)藥劑而使剩余污泥量大大增加,進(jìn)而增加污泥處理量與泥餅處置量。


實(shí)際中應根據實(shí)驗來(lái)確定化學(xué)藥劑的投加點(diǎn)與投加量,并及時(shí)調整,確保出水磷含量穩定達標,并盡可能降低藥耗。


5懸浮物超標


出水中的懸浮物指標是否達標,主要取決于生物系統污泥的質(zhì)量是否良好、二沉池的沉淀效果以及污水處理廠(chǎng)的工藝控制是否恰當。


二沉池出水懸浮物超標


二沉池工藝參數選擇


二沉池設計參數是否選擇恰當是出水懸浮固體指標會(huì )否超標的重要因素。許多城市污水處理廠(chǎng)在設計之初,為節約建設成本,將水力停留時(shí)間大大縮短,并盡量提高其水力表面負荷,造成運行時(shí)二沉池經(jīng)常出現翻泥現象,致使出水懸浮固體超標。


另外,某些污水處理廠(chǎng)由于實(shí)際工藝調整需要,需將生物池污泥濃度控制在較高的水平時(shí),也會(huì )造成二沉池固體表面負荷過(guò)大,影響出水水質(zhì)。因此,一般認為應對二沉池的這幾個(gè)工藝參數的設置留有較大的余地,以利于污水處理廠(chǎng)工藝的控制與調整。


一般來(lái)說(shuō),影響沉淀池沉淀效果的主要工藝參數為水力停留時(shí)間、水力表面負荷和污泥通量。


二沉池水力停留時(shí)間


污水在二沉池的水力停留時(shí)間長(cháng)短,是二沉池運行的重要參數。只有足夠的停留時(shí)間,才能保證良好的絮凝效果,獲得較高的沉淀效率。因此,建議二沉池的水力停留時(shí)間設置在3~4h左右。


二沉池水力表面負荷


對于一座沉淀池來(lái)說(shuō),當進(jìn)水量一定時(shí),它所能去除的顆粒的大小也是一定的。在所能去除的這些顆粒中,最小的那個(gè)顆粒的沉速正好等于這座沉淀池的水力表面負荷。因此,水力表面負荷越小,所能去除的顆粒就越多,沉淀效率就越高,出水懸浮物的指標就越低。設計二沉池較小的水力表面負荷,有利于污泥等懸浮固體的有效沉淀。一般建議二沉池的水力表面負荷控制在0.6~1.2m3/m2×h。


二沉池固體表面負荷


二沉池的固體表面負荷的大小,也是影響二沉池沉淀效果的重要因素。二沉池的固體表面負荷越小,污泥在二沉池的濃縮效果越好。反之,則污泥在二沉池的濃縮效果越差。過(guò)大的固體表面負荷會(huì )造成二沉池泥面過(guò)高,許多污泥絮體來(lái)不及沉淀就隨污水流出,影響出水懸浮物指標。一般二沉池固體表面負荷最大不宜超過(guò)150kgMLSS/m2×d。


活性污泥質(zhì)量


活性污泥質(zhì)量的好壞是影響出水懸浮物是否超標的重要因素。高質(zhì)量的活性污泥主要體現在四個(gè)方面:良好的吸附性能,較高的生物活性,良好的沉降性能以及良好的濃縮性能。


膠體狀態(tài)的污染物首先必須被吸附到活性污泥絮體上,并進(jìn)一步被吸附到細菌表面附近才能被分解代謝,因而吸附性能較差的活性污泥去除膠態(tài)污染物質(zhì)的能力也差。活性污泥的生物活性系指污泥絮體內的微生物分解代謝有機污染物的能力,生物活性較差的活性污泥去除有機污染物的速度必然較慢。


只有沉降性能良好的活性污泥才能在二沉池得以有效地進(jìn)行泥水分離。反之,如果污泥沉降性能惡化,分離效果必然降低,導致二沉池出水渾濁,SS超標,嚴重時(shí)還可能導致活性污泥的大量流失,使系統內生物量不足,繼而又影響對有機污染物的分解代謝效果。

只有活性污泥具有良好的濃縮性能,才能在二沉池得到較高的排泥濃度。反之,如果濃縮性能較差,排泥濃度降低,就要保證足夠的回流污泥量,提高回流比。但是,提高回流比會(huì )縮短污水在曝氣池的實(shí)際停留時(shí)間,導致曝氣時(shí)間不足,影響處理效果。


進(jìn)水SS/BOD5


生物系統活性污泥中MLVSS比例與進(jìn)水SS/BOD5有著(zhù)很大的關(guān)系,當進(jìn)水SS/BOD5高時(shí),生物系統活性污泥中MLVSS比例則低,反之則高。根據運行經(jīng)驗來(lái)看,當SS/BOD在1以下時(shí),MLVSS比例可以維持在50%以上,當SS/BOD5在5以上時(shí),VSS比例將會(huì )下降到20~30%。當活性污泥中MLVSS比例較低時(shí),為了保證硝化效果系統就必須維持較高的泥齡,污泥老化情況較明顯,導致出水SS超標。


有毒物質(zhì)


入流污水中含有強酸、強堿或重金屬等有毒物質(zhì)將會(huì )使活性污泥中毒,失去處理功效,嚴重的甚至發(fā)生污泥解體,造成污泥無(wú)法沉淀,出水懸浮物超標。解決活性污泥中毒問(wèn)題的根本辦法就是加強對上游污染源的管理。


溫度


溫度對活性污泥工藝的影響是很廣泛的。首先,溫度會(huì )影響活性污泥中微生物的活性,冬季溫度較低時(shí),如不采取調控措施,處理效果會(huì )下降。其次,溫度會(huì )影響二沉池的的分離功能。如溫度的變化會(huì )使二沉池產(chǎn)生異重流,導致短流現象發(fā)生;溫度降低時(shí),會(huì )使活性污泥由于黏度增大而降低沉降性能等。


泥餅含水率


目前,對于城市污水處理廠(chǎng)污泥考核的主要指標主要是泥餅含水率。


在我國,已經(jīng)投入使用或在建的城市污水處理廠(chǎng),普遍采用活性污泥法進(jìn)行污水處理,活性污泥的污泥齡設計較短,且設計中基本不設污泥濃縮和污泥消化設施,使得剩余污泥量大,污泥中有機成分多,不易于脫水。因此,若要將泥餅含水率控制在80%以下,就需要加大PAM的投加量,從而使污水處理成本提高。


為保證污泥濃縮與脫水效果,在污泥脫水絮凝劑的配制方面,絮凝藥劑的配制濃度應控制在0.1%~0.5%范圍內。濃度太低則投加溶液量大,配藥頻率增多;濃度過(guò)高容易造成藥劑粘度過(guò)高,可能導致攪拌不夠均勻,螺桿泵輸送藥液時(shí)阻力增大,容易加快設備損耗和管路堵塞。另外,不同批次和不同型號的絮凝劑比重差別較大,需根據實(shí)際情況定期或不定期地標定藥劑的配制濃度,適時(shí)調整藥劑的用量,保證污泥脫水效果和減少藥劑浪費。同時(shí),干粉藥劑在儲存和使用過(guò)程中注意防潮防失效。


現在對污泥含水率要求越來(lái)越高,污泥干化漸漸提上日程,污泥干化一般有晾曬、高溫干化、投加石灰做添加劑等辦法,但是現在很多地方禁止投加石灰來(lái)降低含水率了,晾曬要求很大的空間而且臭氣無(wú)法預防,而高溫干化耗能太高,所以目前只能從藥劑、脫水機、工藝來(lái)解決,目前比較先進(jìn)的有高壓隔膜壓泥機、低溫干化等等。


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