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食品廠(chǎng)廢水總氮超標解決方案食品行業(yè)廢水超標,困擾著(zhù)許多的環(huán)保人員,同時(shí)我們每天也會(huì )接到很多食品行業(yè)的咨詢(xún),迫切想要相應的解決方案,今天在這里告訴您答案! 近期,某食品加工廠(chǎng)因環(huán)保局要求限期整改,現總氮不穩定,要求我們根據他目前情況制定一套解決方案。了解了具體情況后,我們在第二天到達了現場(chǎng)。 該食品廠(chǎng)總氮超標,總氮出水濃度在100mg/L左右,達標要求是30mg/L,每天的污水量為3000噸,現場(chǎng)采用傳統的生化工藝進(jìn)行處理,現場(chǎng)工藝圖如下: 在對現場(chǎng)的水質(zhì)、處理工藝等情況進(jìn)行分析后,得出導致食品廠(chǎng)總氮超標的原因如下: 1:因生產(chǎn)產(chǎn)量增大,進(jìn)水總氮暴增,超出生化系統處理負荷 在對現場(chǎng)的水質(zhì)、處理工藝等情況進(jìn)行分析后,得出導致食品廠(chǎng)總氮超標的原因如下: 1:因生產(chǎn)產(chǎn)量增大,進(jìn)水總氮暴增,超出生化系統處理負荷 2:碳源不足,導致硝化菌及反硝菌代謝能力差,去除總氮效率低 3:曝氣系統運行不正常,溶解氧過(guò)低抑制硝化菌的生長(cháng),從而導致處理效果不好 4:工藝設計上沒(méi)有對總氮超標進(jìn)行后續處理的設施 因此,結合該食品廠(chǎng)現有的處理工藝,陳工制定了完善的總氮超標解決方案,方案主要是以生化工藝調整為主,化學(xué)藥劑為輔。 1:厭氧需要外部投加碳源;溶解氧控制在0.5mg/L,硝化液回流回流比建議200%-300% 2:可投加反硝化菌、硝化菌劑,提高系統微生物對總氮、氨氮的降解效果,提升系統的處理效率,即補加菌種增效,提高污泥濃度,提高生化系統的處理能力 3:加大鼓風(fēng)機頻率進(jìn)行曝氣,提高溶解氧,好氧段溶解氧控制2-4mg/L 4:在末端加入化學(xué)藥劑處理,進(jìn)一步的處理。 在方案的實(shí)施過(guò)程中,我們給出具體的技術(shù)指導和操作指引,現場(chǎng)人員很快就將廢水總氮穩定降至30mg/L以下。 上一篇廢水反應基本原理下一篇MBR膜一體化污水處理反應器 |