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最詳細的焦化廢水處理工藝介紹及技術(shù)展望一、前言 焦化廢水是煉焦、煤氣在高溫干餾、凈化及副產(chǎn)品回收過(guò)程中,產(chǎn)生含有揮發(fā)酚、多環(huán)芳烴及氧、硫、氮等雜環(huán)化合物的工業(yè)廢水,是一種高CODcr、高酚值、高氨氮且很難處理的一種工業(yè)有機廢水[1]。其主要來(lái)源有三個(gè):一是剩余氨水,它是在煤干餾及煤氣冷卻中產(chǎn)生出來(lái)的廢水,其水量占焦化廢水總量的一半以上,是焦化廢水的主要來(lái)源;二是在煤氣凈化過(guò)程中產(chǎn)生出來(lái)的廢水,如煤氣終冷水和粗苯分離水等;三是在焦油、粗苯等精制過(guò)程中及其它場(chǎng)合產(chǎn)生的廢水。焦化廢水是含有大量難降解有機污染物的工業(yè)廢水,其成分復雜,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物質(zhì),超標排放的焦化廢水對環(huán)境造成嚴重的污染。焦化廢水具有水質(zhì)水量變化大、成分復雜,有機物特別是難降解有機物含量高、氨氮濃度高等特點(diǎn)[2]。 表1 廢水排放標準 二、焦化廢水的處理工藝 1. 改性沸石對焦化廢水中COD的去除
2. 聚硅酸鹽處理焦化廢水
3. SBR工藝 SBR工藝是一種新近發(fā)展起來(lái)的新型處理焦化廢水的工藝,即為序批式好氧生物處理工藝,其去除有機物的機理在于充氧時(shí)與普通活性污泥法相同,不同點(diǎn)是其在運行時(shí),進(jìn)水、反應、沉淀、排水及空載5個(gè)工序,依次在一個(gè)反應池中周期性運行,所以該法不需要專(zhuān)門(mén)設置二沉池和污泥回流系統,系統自動(dòng)運行及污泥培養、馴化均比較容易。該法處理焦化廢水有著(zhù)獨有的優(yōu)勢:一是不要空問(wèn)分割,時(shí)序上就能創(chuàng )造出缺氧和好氧的環(huán)境,即具有A/O 的功能,十分有利于氨氮和COD的去除。二是該法的沉淀是一種靜止的沉淀,對焦化廢水這種污泥沉淀性能不好的廢水,固液分離效果非常明顯。三是該法可以省去二沉池,其占地面積相對要小一些[9]。SBR工藝流程圖見(jiàn)圖1 4. 高效微生物/O-A-O工藝 4.1 工藝流程 焦化廢水處理采用0一A一0工藝,總體分為兩段,即初曝系統和二段生化系統。從功能上來(lái)看,初曝系統是對焦化廢水進(jìn)行預處理,為生物脫氮提供一個(gè)合適穩定的環(huán)境;二段生化系統主要是生物脫氮和去除剩余污染物,又分為兼氧反硝化、好氧硝化和去除COD兩部分。 4.2 預處理系統 初曝系統(初曝池、初沉池)的主要作用是對焦化廢水進(jìn)行預處理,去除對硝化反硝化系統有害和有抑制作用的有機和無(wú)機污染物(如酚、氰等),為生物脫氮提供一個(gè)良好的環(huán)境。在運行過(guò)程中溶解氧和COD去除效果的控制非常重要:若溶解氧過(guò)低,則廢水中酚、氰等去除效果不好,將直接抑制生物脫氮的效果;若溶解氧過(guò)高,則COD降解率會(huì )大大提高,造成后段生物脫氮的碳源嚴重不足,致使反硝化效率不高,影響總氮的脫除。實(shí)踐證明,預處理系統溶解氧控制在1~1.5 mg/L、COD去除率基本控制在50%~60% 時(shí)處理效果最好,酚、氰等物質(zhì)基本可以降到不影響生物脫氮的濃度。 4.3 生物脫氮系統 生物脫氮系統由好氧硝化和兼氧(厭氧)反硝化及污泥回流系統組成。為了降低處理成本,充分用廢水中的碳源,將厭氧反硝化進(jìn)行了前置處理通過(guò)初曝預處理和前置反硝化處理,進(jìn)入好氧階段的COD含量為200~300mg/L,有利于硝化作用的進(jìn)行。在硝化作用階段投加氫氧化鈉來(lái)調節系統pH值,使其維持在7.5~8.0;另外好氧硝化對進(jìn)入系統的碳源反應比較敏感,一旦進(jìn)入系統的COD>300 mg/L,硝化作用就會(huì )受到限制,系統出水氨氮明顯上升。但是在反硝化階段控制COD的降解較難,只有在初曝系統中進(jìn)行控制,合理地調控系統COD降解效率是控制硝化和反硝化的關(guān)鍵[10]。 5.硝化和反硝化工藝 全程硝化一反硝化生物脫氮一般包括硝化和反硝化兩個(gè)階段。硝化反應是在供氧充足的條件下,水中的氨氮在亞硝化細菌的作用下被氧化成亞硝酸鹽,再在硝化細菌的作用下進(jìn)一步氧化成硝酸鹽;反硝化反應是在缺氧或厭氧條件下,反硝化細菌在有碳源的情況下將硝酸根離子還原為氮氣[11]。硝化和反硝化工藝典型即A/O法(包括A2/O A/O ,A2/O2法),該法在國內焦化廠(chǎng)實(shí)際應用的時(shí)間雖然還不算很長(cháng)、但從已運行的廠(chǎng)家來(lái)看,其處理效果還是比較好的 只要精心設計操作得當,出水水質(zhì)是可以滿(mǎn)足排放標準要求的[12]。 根據以上所述并結合焦化廢水治理工程的具體情況,我們推薦采用以A/O為基礎的處理方案 A/O法有以下4種組合方式:第1種.A/O法,即缺氧一好氧法;第2種.A2/O法,即厭氧一缺氧一好氧法;第3種,A/O:法,即缺氧-好氧-好氧法;第4種.A2/O2法,即厭氧一缺氧-好氧-好氧法。第1種處理方法,流程最短,投資最少,但處理效果較差;第3種方法由兩部分組成:缺氧反應槽和兩級好氧槽。廢水首先進(jìn)入缺氧反應槽,在這里細菌利用原水中的酚等有機物作為電子供體而將回流.昆合液中的含氮離子還原成氣態(tài)氮化物。反硝化出水流經(jīng)兩級曝氣池,使殘留的有機物被氧化,氨和含氮化合物被硝化。污泥回流的目的在于維持反應器中一定的污泥濃度,防止污泥流失。第2種和第3種處理方法,其流程、投資及處理效果介于第1和第4種之間;第4種處理方法流程最長(cháng),是生化處理最完善的技術(shù)處理效果最好。根據我們的實(shí)踐經(jīng)驗,第4種方法中的厭氧段通過(guò) 解酸化作用可以有效地將廢水中難以生物降解的大分子有機污染物分解為小分子 提高廢水的可生化性,這對保證后續處理構筑物的去除效果大有好處。最后階段接觸氧化將極大地提高出水水質(zhì)。A2/O 法的處理機理是利用厭氧段的水解酸化作用提高廢水的可生化性,再利用硝化和反硝化作用去除廢水中的氨氮并同時(shí)降解有機物。為了充分利用廢水中的有機物作為碳源,將反硝化池設在硝化池之前,稱(chēng)為前置反硝化池。 硝化作用是指廢水中的氨氮在有氧的條件下,通過(guò)好氧菌作用,將氨氮氧化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。在硝化反應進(jìn)行之前,廢水中的大部分有機物必須得到有效降解。降解有機物和進(jìn)行硝化反應是在好氧池進(jìn)行。 反硝化作用是在缺氧的條件下,通過(guò)反硝化菌作用,將廢水中的亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮氣,逸入大氣而達到無(wú)害化。在反硝化過(guò)程中需要消耗碳源,因此,在反硝化進(jìn)行的同時(shí),有機物也同時(shí)得到降解。反硝化反應在缺氧池進(jìn)行。為了對出水水質(zhì)嚴格把關(guān),在中沉池后加一段接觸氧化池,以進(jìn)一步提高出水水質(zhì),使出水達標排放[13]。其處理流程見(jiàn)圖3。 6. 普通活性污泥法
7. 工藝方案比選
第一,以廢水中有機物作為反硝化碳源和能源,不需要補充外加碳源。 第二,廢水中的部分有機物通過(guò)反硝化去處減輕了后續好氧段負荷,減少了動(dòng)力消耗。 第三,反硝化產(chǎn)生的堿度可部分滿(mǎn)足硝化過(guò)程對堿度的需求,因而降低了化學(xué)藥劑的消耗。 第四,SBR對自控水平要求高,其相應的管理水平較高;而A2/O2法管理較簡(jiǎn)單,適合公司污水處理管理水平現狀。 第五,A2/O2法污水處理站建投資比SBR法略高,但其設備及自控方面的投資比SBR法低很多,相應的A2/O2法的總投資要小一些 第六,目前A2/O2 法工藝在焦化廢水處理中應用較為廣泛和成熟[12]。 8. A2/O2 法工藝原理 A2/O2 處理流程包括廢水處理、焦油處理及污泥處理3部分。 8.1 廢水處理 廢水處理由3部分組成:預處理、生化處理和后處理。預處理包括除油池、氣浮池和凋節池。生化處理包括厭氧反應器、缺氧池、好氧池、中沉池、接觸氧化池和二沉池。后處理包括混合反應池、混凝沉淀池和過(guò)濾器。蒸氨廢水和經(jīng)過(guò)水泵提升的無(wú)壓廢水,酋先進(jìn)入除油池,除去輕、重焦油后自流人氣浮池。廢水在氣浮池中除去乳化油后進(jìn)入調節池,以調節水量,均化水質(zhì)。經(jīng)過(guò)調節池的廢水再經(jīng)提升泵送至厭氧反應器,進(jìn)行水解酸化反應,以提高廢水的可生化性并降解部分有機物。厭氧反應器出水進(jìn)入硝化液回流池并與從中沉池出水回流的硝化液相混合,再經(jīng)回流泵提升至缺氧池進(jìn)行反硝化反應,將亞硝酸氮和硝酸氮還原為氮氣。并同時(shí)降解有機物。缺氧池出水進(jìn)入好氧池進(jìn)行脫碳和硝化反應。廢水在硝化池中首先大幅度降解有機物,然后將氨氮氧化為亞硝酸氮和硝酸氮。好氧出水進(jìn)入中沉池,進(jìn)行固液分離,上清液大部分回流。中沉池出水進(jìn)入接觸氧化池進(jìn)一步降解有機物,然后進(jìn)入二沉池進(jìn)行沉淀。剩余的廢水進(jìn)入混合反應池,廢水與絮凝劑經(jīng)過(guò)混合和反應后進(jìn)入混凝沉淀池,再次進(jìn)行固液分離。混凝沉淀池出水再經(jīng)提升泵送至過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾,過(guò)濾器出水送至廠(chǎng)內回用。 8.2 焦油處理 除油池分離出來(lái)的重油,經(jīng)過(guò)蒸汽加熱后由油泵提升至重油槽貯存。除油池輕油自流入輕油槽貯存。輕重油槽貯存的焦油及氣浮產(chǎn)生的油渣定期用罐車(chē)拉入廠(chǎng)內焦油加工工段統一進(jìn)行處理。 8.3 污泥處理 污泥處理包括污泥濃縮和污泥脫水。中沉池、二沉池的剩余污泥和混凝沉淀池的污泥提升至污泥濃縮池,濃縮后的污泥經(jīng)單螺桿泵提升至板框壓濾機脫水。由于污泥產(chǎn)量不高,所以泥餅可供鍋爐房焚燒或運至煤場(chǎng)[12]。 三、 研究進(jìn)展 清華大學(xué)錢(qián)易院士和張曉鍵、何苗等人采用北京某焦化廠(chǎng)廢水進(jìn)行一系列研究表明: a.采用常規的活性污泥法,無(wú)法達到焦化廢水排放標準要求。特別是常規活性污泥法對氨去除效果甚微; b.經(jīng)48小時(shí)常規活性污泥法處理后,出水經(jīng)Gc—Ms測定,僅檢出28種有機物,說(shuō)明好氧法處理是有效的,但對難降解有機物的去除是有限的; C.采用缺氧一好氧(A一0)法和厭氧一缺氧一好氧(A—A—O)法處理焦化廢水,在相同條件下,其出水COD后者平均低10%一30%。楊平等采用生物流化床厭氧一缺氧一好氧(A2/O)工藝處理焦化廢水,進(jìn)行了中試規模研究。在進(jìn)水氨氮質(zhì)量濃度為470mg/L條件下,出水質(zhì)量濃度為10.33mg/L ,去除率> 91.5 %;進(jìn)水COD775~2986mg/L 的情況下,出水質(zhì)量濃度為120~290mg/L,去除率為66~93%[15]。 孫艷[16]從北京焦化廠(chǎng)排放的含酚廢水中分離純化一種降解苯酚的細菌,經(jīng)馴化其苯酚耐受力達9.5mg/L 大大高于活性污泥中微生物的苯酚耐受極限。黃霞[17]等的研究表明,經(jīng)過(guò)馴化的優(yōu)勢菌種對喹啉、異喹啉、吡啶的降解能力比普通污泥高2~5倍,而且優(yōu)勢菌種的降解效率較高,經(jīng)其處理8h,可將喹啉、異喹啉、吡啶降解90%以上。我國80年代開(kāi)始研究A/O工藝,1993年上海寶山鋼鐵公司焦化廢水A/O 裝置投入運行,廢水中的NH3-N 得到有效治理,混凝處理后COD 也達到了國家排放標準。此后,安陽(yáng)鋼鐵公司的焦化廢水及臨汾鋼鐵廠(chǎng)的焦化廢水相繼投產(chǎn)A/O 裝置并獲得成功張秋波等“利用濕式催化氧化法對煤氣化廢水的研究表明,在合理的處理時(shí)間內酚、氰和硫化物的去除率接近100 ,COD去除率達65 ~ 90%[18]。 孫艷[16]從北京焦化廠(chǎng)排放的含酚廢水中分離純化一種降解苯酚的細菌,經(jīng)馴化其苯酚耐受力達9.5mg/L大大高于活性污泥中微生物的苯酚耐受極限。 黃霞[17]等的研究表明,經(jīng)過(guò)馴化的優(yōu)勢菌種對喹啉、異喹啉、吡啶的降解能力比普通污泥高2~5倍,而且優(yōu)勢菌種的降解效率較高,經(jīng)其處理8h,可將喹啉、異喹啉、吡啶降解90%以上。我國80年代開(kāi)始研究A/O工藝,1993年上海寶山鋼鐵公司焦化廢水A/O裝置投入運行,廢水中的NH3-N得到有效治理,混凝處理后COD也達到了國家排放標準。此后,安陽(yáng)鋼鐵公司的焦化廢水及臨汾鋼鐵廠(chǎng)的焦化廢水相繼投產(chǎn)A/O裝置并獲得成功張秋波等“利用濕式催化氧化法對煤氣化廢水的研究表明,在合理的處理時(shí)間內酚、氰和硫化物的去除率接近100,COD去除率達65~90%[18]。 曹曼等“用光催化氧化法處理焦化廢水,并研究了催化pH、溫度和時(shí)間對處理效果的影響[19]。 白玉興“等用焦炭一活性炭雙級吸附法深度處理濟南鋼鐵公司某焦化廠(chǎng)的生化車(chē)間出水,其結果表明,本法對COD 和懸浮物的去除效果較好,對硬度、氨氮的去除率較低。將粉煤灰作為吸附劑深度處理焦化廢水,脫色效果好,COD、揮發(fā)酚去除率高,山西焦化廠(chǎng)與中科院山西煤化所合作研究“粉煤灰處理焦化廢水”已在焦化廠(chǎng)實(shí)際應用[20]。 吳健等人[21]在原生物脫酚設備的基礎上,用向二沉池中投加絮凝劑和新增焦炭、活性炭吸附塔等設備的方法對焦化廢水進(jìn)行深度處理,使廢水中的CODcr 去除率達80%~90%。據介紹[22] ,利用斜發(fā)沸石處理氨氮廢水,在廢水濃度pH=5 的條件下,平均全交換容量達到12.96mg沸石,且交換容量隨pH 值的增大而降低。處理后廢水濃度由246mg/L 降到21.3mg/L ,氨氮去除率達91.3 % ,達到了國家標準。采用兩種洗脫劑(氯化鈉溶液和氧化鈣乳液)進(jìn)行洗脫,實(shí)驗為大規模沸石法去除廢水中的氨氮技術(shù)開(kāi)發(fā)提供了技術(shù)依據,但無(wú)論國內,還是國外一直停留在試驗階段[23]。 四、結語(yǔ) 通過(guò)查閱資料可以知道從焦化廢水的性質(zhì)來(lái)說(shuō),焦化廢水濃度高,成分復雜且含有多種常規工藝難以處理的污染物,因此,生化法處理量大、處理成本低、無(wú)二次污染,可以預見(jiàn)在今后較長(cháng)的一段時(shí)間內,生化法仍將是焦化廢水處理的主要方法。提高生化處理效率的生物處理新工藝、新技術(shù)的研究將是一個(gè)重要的發(fā)展方向。 |