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焦油化工企業(yè)高濃度廢水的處理方法

隨著(zhù)我國焦炭產(chǎn)能的不斷擴大,焦油化工企業(yè)對焦油的深加工規模也在逐步增加,加工工藝正趨于完善,但產(chǎn)生的高濃度廢水如何處理,已經(jīng)成為急需解決的重要問(wèn)題。由于其廢水成分復雜,除了氨氮、硫氰酸根等無(wú)機污染物,還有酚類(lèi)、萘、吡啶、喹啉等雜環(huán)及多環(huán)化合物,且氰化物、多環(huán)及雜環(huán)化合物很難被生物降解,加之高濃度氨氮對微生物活性有很強的抑制作用,導致廢水的可生化性較差,因此結合該行業(yè)的企業(yè)個(gè)體水質(zhì)情況,具有針對性地開(kāi)發(fā)出經(jīng)濟合理、高效實(shí)用的高濃度廢水處理方法,已經(jīng)成為企業(yè)可持續發(fā)展中必須解決的重要難題。


1 企業(yè)廢水的水質(zhì)特點(diǎn)及危害
1.1 廢水的水質(zhì)情況


某企業(yè)主要從事焦炭生產(chǎn)、苯加氫及粗焦油加工,建有完整的污水處理系統和生化處理裝置,綜合生化處理前的水質(zhì)要求為:COD≤3 500 mg/L、氨氮≤100 mg/L;廢水主要源自煤高溫干餾煤氣冷卻、粗苯分離、粗焦油加工和苯加氫等生產(chǎn)過(guò)程,10 t/h的廢水中有2 t/h是高濃度有機廢水,由于有機物含量嚴重超標,可生化性較差,需要經(jīng)過(guò)單獨的處理,以降低COD和氨氮的含量,確保滿(mǎn)足綜合生化處理的水質(zhì)要求。高濃度有機廢水的水質(zhì)分析結果:COD 104 100 mg/L,NH3-N 19 000 mg/L,揮發(fā)酚2 600 mg/L,CN- 110 mg/L,硫化物110 mg/L,石油類(lèi) 400 mg/L。



1.2 廢水的主要成分及危害


高濃度廢水的組成很復雜,其中所含氨氮污染物主要以無(wú)機銨鹽的形式存在,有機污染物中除了占80%多的酚類(lèi)化合物以外,還含有脂肪族、雜環(huán)類(lèi)和多環(huán)芳烴等化合物;此類(lèi)廢水COD和氨氮的含量太高,其中難降解的物質(zhì)較多,會(huì )對生化處理系統造成危害。


2 實(shí)驗方法及技術(shù)原理
2.1 實(shí)驗用主要試劑和儀器


硫酸汞(HgSO4)、重鉻酸鉀(K2Cr2O7)、六水合硫酸亞鐵銨〔(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O〕等均為分析純(上海化學(xué)試劑廠(chǎng));濃硫酸(H2SO4)、鹽酸(HCl)、2%穩定性二氧化氯溶液(鄭州化學(xué)試劑廠(chǎng)),自制催化劑。

UV-1750紫外分光光度計,日本島津;精密pH計,北京分析儀器廠(chǎng);微波閉式COD TN TP消解儀,WXJ-Ⅲ/WMX-Ⅲ-B型,上海分析儀器廠(chǎng);消解罐、蒸餾瓶、氨吸收瓶,天津玻璃儀器廠(chǎng);UV光源,天津工業(yè)光源有限公司。



2.2 技術(shù)原理


工藝采用ClO2氧化與光催化相結合(ClO2/UV)方式,即在氧化消解塔中增加波長(cháng)為0.01~0.38 mm的紫外燈作為催化光源,加入微量催化劑,通過(guò)ClO2進(jìn)行氧化消解,實(shí)現了對氨氮和有機物的高效去除。由于ClO2的氧化能力遠遠高于次氯酸鈉和氯氣,特別是對苯環(huán)、酚類(lèi)等具有不飽和鍵結構有機物的氧化消解效果最好,所以該企業(yè)高濃度廢水處理選用ClO2/UV工藝方法,具有一舉兩得的效果:一是由于廢水中含有高濃度的無(wú)機氨氮采用氯折點(diǎn)法去除,這是脫氨氮工藝中常用的方法,尤其是排量較少的廢水脫氨氮有很多工藝無(wú)法實(shí)施,而ClO2脫氨氮則沒(méi)有限制性條件,只要達到合適的pH即可;二是ClO2氧化消解有機污染物比較徹底,對廢水的pH適應范圍比較廣泛,并且ClO2還能與絕大多數著(zhù)色官能團反應,具有良好的脫色作用;另外增設催化光源和微量催化劑,處理效率較單獨使用ClO2有很大提高。



2.3 工藝流程


工藝流程如圖 1所示。



圖1 工藝流程


2.4 工藝流程簡(jiǎn)介


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2.4.1 焦油處理

由于廢水焦油含量過(guò)高,必須進(jìn)行除油預處理,以免造成蒸氨裝置堵塞。工藝選用隔油池、氣浮裝置將廢水中的輕重油以及浮渣,經(jīng)油水分離器去除,處理后的污水流入廢水儲存池。


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2.4.2 廢水儲池

由于高濃度有機廢水量較少(2 t/h),從實(shí)際情況考慮,采用間歇處理方式,以24 h為一個(gè)處理單元(即48 t),每天處理約5 h,廢水以10 t/h的量進(jìn)入處理裝置。


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2.4.3 蒸氨裝置

蒸氨工藝要求溫度在60~70 ℃左右,在廢水儲池內部安裝蒸汽盤(pán)管,由泵提升至蒸氨塔,進(jìn)行蒸氨處理。蒸氨裝置采用焦油廢水處理廣泛采用的空氣吹脫法去除氨氮,該工藝具有處理裝置簡(jiǎn)單,處理效果穩定,投資少和運行費較低等優(yōu)點(diǎn)。


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2.4.4 ClO2/UV多級氧化消解

經(jīng)過(guò)蒸氨之后,廢水溫度在60~70 ℃左右,正好滿(mǎn)足氧化塔進(jìn)水溫度50~60 ℃的要求,不需要添加蒸汽加熱裝置,當廢水流滿(mǎn)氧化反應塔后,啟動(dòng)循環(huán)泵和ClO2發(fā)生器,水泵從塔內抽取廢水與ClO2混合后再送到塔內,塔內裝有陶瓷接觸介質(zhì),為有機物和ClO2提供反應接觸界面;此外,塔內增設的紫外催化光源,能提高COD和氨氮的去除率;并可根據不同的水質(zhì)情況設置多級氧化反應塔,使COD和氨氮的含量達到預期指標。


3 實(shí)驗結果與討論
3.1 實(shí)驗結果


用自制催化劑和穩定性ClO2溶液為氧化劑,對廢水進(jìn)行氧化消解,同時(shí)引入紫外催化光源。實(shí)驗條件:取廢水250 mL,調節pH為2,在紫外燈照射下,投加35 mL 2%的ClO2溶液和3 g催化劑,隨著(zhù)反應時(shí)間的延長(cháng),廢水中有機物和COD去除情況如圖 2所示。




圖 2 ClO2/UV工藝中廢水氧化消解程度隨反應時(shí)間的變化


用上述工藝方法對企業(yè)現場(chǎng)提取的高濃度廢水進(jìn)行處理后,檢測結果如表 1所示。


表 1 處理后廢水水質(zhì)沿程變化

項目原水蒸氨塔消解一級消解二級消解三級
COD/(mg·L-1)104 10072 87021 8613 373437
揮發(fā)酚/(mg·L-1)2 6002 34070214014
NH3-N/(mg·L-1)19 0005702287842
COD去除率/%
30708090
揮發(fā)酚去除率/%
10708090
NH3-N去除率/%
97605646


由表 1可見(jiàn),經(jīng)過(guò)除油、蒸氨、氧化處理后,高濃度廢水中COD和氨氮含量大大降低,完全符合進(jìn)入生化處理系統的水質(zhì)要求。



3.2 分析討論


在ClO2 /UV工藝中,氧化消解反應前50 min內,隨著(zhù)反應時(shí)間的增加,廢水消解程度明顯增加;當反應時(shí)間大于50 min時(shí),廢水降解程度隨反應時(shí)間的增加緩慢增長(cháng),有機物和COD去除率均趨于穩定。

引入紫外催化光源,對氧化消解反應效果明顯,有機物和COD去除率都較ClO2單獨氧化廢水時(shí)有所提高,尤其是COD去除率,增加得更加明顯,這是因為紫外光的存在,反應相產(chǎn)生了較多的·OH,而·OH具有非常強的氧化性,使廢水中的有機物和COD更徹底的氧化消解,所以處理效果也更佳。


4 結論

采用預處理和ClO2 /UV多級氧化消解相結合的工藝方法,可有效降低焦油化工企業(yè)產(chǎn)生的高濃度廢水中COD和氨氮含量,使其達到進(jìn)入生化處理系統的水質(zhì)要求。

該工藝選擇的廢水預處理方法使氧化消解反應中的ClO2實(shí)際用量大幅減少,運行費用較常規ClO2氧化工藝明顯降低。

針對企業(yè)個(gè)體的廢水水質(zhì)特性,選擇多種廢水處理方法的組合工藝技術(shù),可以有效地處理焦油加工過(guò)程中產(chǎn)生的高濃度廢水。

(來(lái)源:《工業(yè)水處理》,參考文獻略)


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