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【案例】UASB+生物接觸氧化處理酸性飲料廢水工程實(shí)例

近年來(lái),飲料行業(yè)已成為我國食品工業(yè)發(fā)展最快的行業(yè)之一。其中維生素飲料是經(jīng)過(guò)預處理的工藝水、糖漿、調味劑、香料及色料等按照一定比例調配制成。飲料廢水主要來(lái)自制備純水、加工原料、清洗設備和生產(chǎn)車(chē)間地面等產(chǎn)生的廢水以及殘次品、不合格產(chǎn)品的廢液。湖北某飲料企業(yè)主要生產(chǎn)維生素功能飲料,產(chǎn)生的廢水有機物含量高、可生化性好,酸性緩沖溶液較多。為使廢水處理達標排放,該企業(yè)要求并委托設計、建設一套污水處理系統,處理能力為1 600 m3/d,排水水質(zhì)要求達到《污水綜合排放標準》GB 8978—1996中的一級標準,其核心是上流式厭氧污泥床反應器(UASB)和生物接觸氧化法組合處理工藝。

  

  UASB的工藝設計方法及配套設備已經(jīng)非常成熟,為厭氧處理的主流工藝之一。由于UASB具有污泥濃度高、處理效率高以及抗沖擊負荷高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用于處理化工、制藥、印染、食品加工以及飲料等行業(yè)產(chǎn)生的中、高濃度有機廢水。生物接觸氧化法是以生物膜為凈化主體的一種高效水處理工藝,兼有活性污泥法和生物膜法的優(yōu)點(diǎn)。因其具有高效節能、耐沖擊負荷、運行管理方便等特點(diǎn)而被廣泛用于各行業(yè)的污水處理。筆者對該企業(yè)的污水處理工藝流程、主要構筑物設計、運行效果和運行成本進(jìn)行了介紹。


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污水處理規模及水質(zhì)特征


  該污水處理站設計處理規模為1 600 m3/d。根據建設單位提供的廢水水質(zhì)資料,廢水主要含有糖類(lèi)、醇類(lèi)等長(cháng)鏈有機物,有機物含量高。加上車(chē)間生產(chǎn)線(xiàn)經(jīng)常更換飲料品種,排料多,酸堿清洗頻繁,導致廢水COD、pH波動(dòng)較大,水質(zhì)變化大,不易處理。該工程設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表 1


表 1 進(jìn)、出水水質(zhì)

項目COD/(mg·L-1)SS/(mg·L-1)色度/倍pH
進(jìn)水≤3000≤250≤803~5
出水≤100≤70≤506~9


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污水處理工藝


2.1 工藝選擇

  飲料廢水的處理工藝很多,其中厭氧+好氧組合工藝應用最多。該飲料廢水的有機物濃度高,可生化性好,酸性緩沖溶液多。采用UASB+生物接觸氧化法組合工藝可有效去除廢水中的污染物,同時(shí)具備較高的抗沖擊負荷能力,確保高效穩定的處理效果。


2.2 工藝流程

  具體工藝流程見(jiàn)圖 1



  廢水經(jīng)過(guò)格柵井去除較大的懸浮物、漂浮物,進(jìn)入集水池。高濃度排料和清洗設備的強酸、強堿廢水由提升泵泵入事故池;正常廢水則泵入調節池。經(jīng)過(guò)調節池均質(zhì)勻量后,再由提升泵提升至UASB,其中大部分有機物被厭氧分解為沼氣排出。UASB出水自流進(jìn)入接觸氧化池,經(jīng)好氧處理后進(jìn)入絮凝反應池,當好氧處理出水異常時(shí),在絮凝反應池中投加混凝劑、絮凝劑,以保證處理效果。接著(zhù)進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離,其中污泥根據需要回流至生化反應系統或被排至污泥池;若出水異常時(shí),二沉池出水回流至調節池重新進(jìn)行處理,出水正常則自流進(jìn)入清水池,最后流入排放口達標排放。污泥池污泥經(jīng)壓濾機壓濾后,濾液回流至調節池處理,泥餅外運至有資質(zhì)單位處置;事故池事故廢水根據運行情況通過(guò)提升泵分批泵入調節池進(jìn)行混合處理。


2.3 主要構筑物及設計參數

  (1) 格柵井。用于攔截較大的懸浮物和漂浮物,保證后續設施的正常運行。格柵井尺寸為4.0 m×1.2 m×5.0 m,選用1臺BLQ-1200機械格柵,柵條間隙為5 mm,功率0.75 kW。

  (2) 集水池。用于儲水、緩沖作用,正常情況下將廢水抽送至調節池;當有高濃度排料或強酸、強堿清洗水排放時(shí),通過(guò)自控系統切換閥門(mén)將廢水抽至事故池。集水池尺寸為5.3 m×7.4 m×5.0 m,有效容積60 m3,水力停留時(shí)間(HRT)為0.9 h。選用2臺ZS80-65-125/5.5提升泵(Q=100 m3/h,H=13 m,P=5.5 kW),1用1備。

  (3) 調節池。設計尺寸為10 m×12 m×5.0 m,有效容積533 m3,HRT為8 h。配置1套酸堿加藥系統,以穩定廢水pH在6.5~8.5;在距離池底10 cm處設置1臺MA0.85/8-260-740潛水攪拌機和1套穿孔曝氣系統,用于均化水質(zhì)、水量;選用ZS65-50-125/3.0提升泵(Q=50 m3/h,H=13 m,P=3.0 kW,1用1備)將廢水提升到UASB的脈沖罐。

  (4) 事故池。尺寸為10.7 m×4.3 m×5.0 m,有效容積202 m3,HRT為3.0 h。配置1套酸堿加藥系統調節廢水pH;在距離池底10 cm處設置1套穿孔曝氣系統均化水質(zhì)。根據污水處理系統的運行情況,選用MS160/0.75提升泵(Q=9.6 m3/h,H=13.8 m,P=0.75 kW,1用1備)將事故廢水少量分批泵入調節池進(jìn)行混合稀釋處理。

  (5) UASB。設置2座,單座尺寸為10 m×7.0 m×7.0 m,有效容積455 m3,HRT為17 h。每座UASB由進(jìn)水配水系統、反應區、三相分離器、集氣室及處理水排出系統組成。進(jìn)水配水系統由脈沖發(fā)生器與高效脈沖布水器組成,通過(guò)脈沖布水可使反應區的污泥層始終處于懸浮態(tài),有利于廢水與反應器中厭氧微生物的充分混合,有效提高UASB厭氧降解有機物的效率。在清水區設置三相分離器,分離氣、水、泥,沼氣通過(guò)集氣室、氣體收集系統輸送至燃燒火炬點(diǎn)燃,上清液從沉淀區上部排出系統進(jìn)入接觸氧化池,污泥沿著(zhù)三相分離器斜壁返回至反應區。

  (6) 接觸氧化池。設置2座,單座尺寸為10.0 m×8.4 m×5.0 m,有效容積371 m3,HRT為11 h,設計氣水比12:1,溶解氧質(zhì)量濃度為2~4 mg/L。為了防止廢水在處理過(guò)程中發(fā)生“短流”現象,每座接觸氧化池設置2道導流墻,保證廢水處理的水力停留時(shí)間。選用SSR-100羅茨鼓風(fēng)機(Q=6.71 m3/min,H=5.0 m,P=7.5 kW,2用1備)作為充氧設備,通過(guò)離池底10 cm處設置的微孔曝氣系統,可有效提高溶解氧在廢水中的傳質(zhì)效率,保證填料載體上生物膜的需氧量,維持穩定高效的處理效率。

  (7) 絮凝池。當接觸氧化池出水水質(zhì)異常時(shí),在絮凝池投加PAC、PAM,以保證二沉池的沉淀效率。其尺寸為1.0 m×1.5 m×4.5 m,有效容積6.3 m3,HRT為6 min。

  (8) 二沉池。設計輻流式沉淀池中心進(jìn)水,四周出水,尺寸為D 10 m×4.5 m,表面負荷0.85 m3/(m2·h),HRT為3.5 h。配置1臺中心傳動(dòng)X(jué)ZG-10刮泥機,在池底設置排泥管,通過(guò)SP4-1150無(wú)堵塞污泥泵(Q=72 m3/h,H=9.0 m,P=5.5 kW,1用1備)將剩余污泥回流至生化系統或排至污泥池。另外在集水槽設置1條連接至調節池的超越管道,當出水不達標時(shí),回流不達標出水至調節池進(jìn)行重新處理。

  (9) 污泥池。尺寸為4.0 m×4.0 m×4.0 m,有效容積52 m3。選用6661T3-344-C氣動(dòng)隔膜泵、W-0.9/8空氣壓縮機以及7.5AC空氣冷凍干燥機組成污泥抽吸系統;通過(guò)抽吸系統將污泥抽至XAZ30/800-UK壓濾機(過(guò)濾面積為30 m2)進(jìn)行脫水,泥餅外運至有資質(zhì)單位處置。


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運行效果分析


3.1 運行情況

  為方便日后系統的運行和維護,工程設置了1#、2#兩套平行生化處理系統。污水站調試運行穩定后,生化處理系統的運行效能見(jiàn)圖 2圖 3


圖 2 1#生化處理系統運行效能 


圖 3 2#生化處理系統運行效能 


  從圖 2圖 3可以看出,1#、2#生化處理系統運行穩定后,在30 d的運行過(guò)程中,UASB出水COD在500 mg/L左右,平均去除率均接近80%;經(jīng)過(guò)生物接觸氧化的好氧生物處理后,出水COD基本保持在40 mg/L左右,并均低于100 mg/L排放標準線(xiàn)。因此,采用UASB +生物接觸氧化組合工藝處理酸性飲料廢水,能有效去除該酸性飲料廢水的污染物,COD平均去除率達到95%,出水水質(zhì)穩定達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級標準。


3.2 運行成本分析

  該工程總投資為788萬(wàn)元,正常情況下總運行費用為0.792元/t,其中電費0.241元/t,人工費0.25元/t,藥劑費0.30元/t,水費0.001元/t。


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結論與建議


  (1) 采用UASB+生物接觸氧化組合工藝處理酸性飲料廢水,COD平均去除率達95%,出水水質(zhì)穩定達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級標準要求。

  (2) 建議生產(chǎn)車(chē)間的高濃度排料、強酸強堿清洗廢水應單獨設置排污管直通事故池,這樣可提高事故廢水的收集率,同時(shí)可以避免事故廢水對格柵井、集水池設備的腐蝕,保證污水處理設施運行的穩定性和持續性。

(來(lái)源:《工業(yè)水處理》,參考文獻略)


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