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循環(huán)水處理系統異常情況處理集錦

化肥廠(chǎng)甲醇泄漏

Number 1


微量甲醇泄漏的水質(zhì)變化


1.循環(huán)水中產(chǎn)生了大量的泡沫,泡沫細小稠密,且不溶于水。2d后泡沫量大增。泡沫生成有一定的規律,即:白天加氯后大量生成,夜間泡沫抑制,隔3-4d泡沫生成量出現一次高峰。

2.泡沫產(chǎn)生后,循環(huán)水的濁度急劇上升。因泡沫在水池水面中形成漿糊狀的懸濁液,使水池水體發(fā)白渾濁,透明度下降。

3.循環(huán)水中異養菌、真菌迅速增殖,異養菌高出日常100倍真菌也由原來(lái)的每毫升幾個(gè)上升至20個(gè),幾天后真菌就無(wú)法計數。循環(huán)水中出現原生動(dòng)物的繁殖,且種類(lèi)和數量越來(lái)越多,生物粘泥量也大大招標,并顯淡紅色。


甲醇泄漏圖片




處理辦法


1.甲醇水冷卻器出口應設立常規監測項目,及時(shí)發(fā)現,盡早切斷污染源。

2.甲醇污染循環(huán)水系統后,避免使用液氯及鹵素類(lèi)殺菌劑,更不能用大劑量(ρ(余氯)>1-2mg/L)殺菌。

3.應采用非氧化性殺菌劑控制微生物,特別是應采用對真菌殺滅效果好的非氧化性殺生劑,以切斷反應酶的來(lái)源。

4.增大阻垢緩蝕劑大禹專(zhuān)產(chǎn)ZH514DY量,控制循環(huán)水總磷在5mg/L左右。

5.密切注意循環(huán)水堿度變化和CO2冷卻器的泄漏。HCO3-和CO32-對木質(zhì)素有很強的溶解能力。



化肥廠(chǎng)氨泄漏

Number 2


氨泄漏的危害

1. 腐蝕加劇

循環(huán)水系統中漏氨的存在,促使硝化菌群的大量繁殖,導致系統pH降低,腐蝕加劇。

氨和銅反應生成銅氨絡(luò )離子,腐蝕銅或者銅合金換熱器。

2.降低殺菌劑藥效,甚者導致殺菌失效

氨被氯氧化,從而消耗了大量液氯,循環(huán)水余氯檢測不到。嚴重時(shí)失去殺菌作用,因而使系統各類(lèi)細菌數量和粘泥猛增,COD及濁度增加,水質(zhì)發(fā)黑變臭。


氨泄漏的判斷和查找

1.循環(huán)水表觀(guān)

氨泄漏至循環(huán)水中,微生物大量繁殖,藻類(lèi)快速滋生,水就變得腥臭,顏色變成黃褐色或深褐色。



2.日常報表數據分析

(1)水NH3-N,NO2和NO3離子濃度增高;

(2)pH值發(fā)生變化;

(3)COD、總鐵、濁度升高

3.泄漏查找

分析COD,取各水冷卻器出水水樣分析COD,與循環(huán)水總供水COD進(jìn)行比較,凡水冷器出水COD>循環(huán)水總供水COD,就說(shuō)明有泄漏,這樣就可以最終查出某一臺或數臺產(chǎn)生泄漏的水冷器,這是普遍采用的也是最有效的辦法。


氨泄漏的處理措施

1.消除泄漏源

循環(huán)水發(fā)生泄漏后,必須盡快查找泄漏點(diǎn)并消漏。查找出的泄漏設備應立即從系統中切出。如確實(shí)無(wú)法切出的,經(jīng)應讓其循環(huán)水回水就地排放,避免影響其他換熱設備和整個(gè)循環(huán)水系統。這是解決氨氮泄漏對循環(huán)水系統危害最有效、最根本的辦法。

2.降低濃縮倍數運行

由于泄漏后水質(zhì)嚴重惡化,為了盡快降低微生物粘泥在循環(huán)水中的濃度,減輕水質(zhì)惡化對水冷器的危害,應增大排污水量和補水量。

3.優(yōu)化殺菌劑

非氧在漏氨情況下明顯優(yōu)于氧化性殺菌劑,建議多采用,同時(shí)應配備有充足的殺菌劑;

氧化性和非氧化性殺菌劑在漏氨情況下的交替投加尤為重要,而且應該根據漏氨量的大小,適當增大一次性殺菌劑的投加量和頻次。




4.投加剝離劑

投加剝離劑控制冷卻水系統內衛生區沉積,可以對循環(huán)水中的微生物的繁殖進(jìn)行均勻刺激,加快其新陳代謝,建立起微生物的生態(tài)平衡,均衡的微生物可以使循環(huán)水中的粘泥變得膨脹,疏松,失去粘性和生物活性,從而使粘泥難以在循環(huán)水中穩定、沉積。



煉油廠(chǎng)物料泄漏
Number 3


物料泄漏的判斷


最科學(xué)最有效的是通過(guò)水質(zhì)分析指標確定:


檢測指標現場(chǎng)備注
余氯檢測不到
正磷大大降低
鋅離子大大降低
濁度有升高趨勢水體發(fā)白或發(fā)紅
總鐵有升高趨勢
色度有升高趨勢
COD升高


有一條就要增加分析頻度,確定分析合理,報告調度,查找冷卻器泄漏源。

由于煉油廠(chǎng)冷卻物料種類(lèi)較多,不同物料泄漏表現現象不同,具體如下:


泄漏物料泄漏后的現象檢測指標備注
芳香烴類(lèi)換熱器泄漏最明顯的特征是水質(zhì)變紅,各項水質(zhì)指標如濁度、懸浮物、COD和腐蝕速率等相應上升。在冷卻塔下有特殊的芳香味COD、懸浮物、余氯
氣態(tài)烴與循環(huán)水中的氯和溴等氧化劑立即反應,余氯會(huì )立即下降,經(jīng)冷卻塔噴淋后有異味,如果泄漏量大,上塔立管可聽(tīng)見(jiàn)氣體的聲音。余氯和加氯量
重油(如渣油和油漿)水體總量呈黑色,濁度大幅度提高,油含量依泄漏程度有所提高,對系統加氯量有一定影響濁度、油含量、余氯和加氯量、COD、懸浮物
蠟油和重柴油水體會(huì )變成灰白色,有黃色的浮沫,浮沫較多時(shí)手感較粘,濁度與油含量均有上升,加氯量上升余氯下降濁度、油含量和余氯加氯量
輕柴油水體變成灰白色,并有黃色的泡沫,泄漏后水體乳化較嚴重,濁度上升較快,油含量升高,水面有明顯的彩色油光,加氯量隨油中的硫含量的多少而不同,但裝置COD變化不明顯濁度、油含量和余氯加氯量
酸性氣或酸性水酸性氣或酸性水主要分布在重油催化和污水汽提裝置,酸性氣體泄漏后,水體pH值下降較快,余氯變化明顯,泄漏量較大時(shí)水體能聞見(jiàn)明顯的臭雞蛋氣味pH值、COD、余氯
氨泄漏氨類(lèi)換熱器泄漏后pH值上升,泄漏時(shí)間較長(cháng)后,加氯量變化較明顯,余氯偏低,總鐵升高,泄漏量達到一定程度時(shí),冷卻塔附近有氨味氨氮、濁度、余氯和pH值
汽油汽油味C4-C20組分,汽油組分中含有少量的輕組分,泄漏量較大時(shí),循環(huán)水顏色會(huì )變成黑紅色。汽油的揮發(fā)性強,通過(guò)涼水塔能聞到較濃的汽油味道。汽油組分泄漏后,COD上升,余氯下降COD、余氯和油含量
潤滑油最明顯的特征是水體乳化,水質(zhì)中COD含量會(huì )迅速增加,濁度和油含量迅速升高,另外由于潤滑油大多是機泵使用投加量較少,泄漏后設備潤滑油油位會(huì )迅速降低COD、余氯和油含量





現場(chǎng)泄漏輕油的圖片


查漏的方法

1.色質(zhì)聯(lián)用分析儀—多需萃取富集后進(jìn)樣

2.根據水質(zhì)特征可選擇分析:

油含量分析——跟蹤分析

氨氮分析

 COD分析

 TOC分析——變化率




泄漏的原因分析

物料泄漏無(wú)非兩個(gè)原因:

一是物料側:酸性成分引起—催化劑、溶劑、物料等

二是水側:腐蝕—垢下腐蝕、微生物腐蝕、氧腐蝕


泄漏后的處理措施

1.切斷漏源。

2.排污置換。

3.手動(dòng)強化旁濾反沖洗。

4.控制好藥劑指標,加大殺菌劑力度,可加生物分散劑;

汽油、輕烴---揮發(fā)性大,水溶性低;

柴油、苯系--揮發(fā)性大,有乳化性,加破乳劑;

氨---調好pH后,每天加非氧化殺菌劑。



煉鋼廠(chǎng)油泄漏
Number 4


冶金行業(yè)煉鋼廠(chǎng)濁環(huán)冷卻水系統屬于直冷開(kāi)式循環(huán)水系統,主要用于爐體、連鑄機等設備冷卻。在噴淋冷卻過(guò)程中,產(chǎn)生一定數量的氧化鐵皮和沖刷出一定數量的設備潤滑油,通過(guò)水處理運行工藝并配套投加水質(zhì)穩定劑進(jìn)行處理,濁環(huán)水水質(zhì)好壞直接影響噴嘴堵塞率,特別是停機檢修煉鋼設備潤滑油、機油容易帶入循環(huán)水體,造成水質(zhì)異常,具體如下:


煉鋼工藝流程圖



漏油的判斷

煉鋼廠(chǎng)常用潤滑油有機油、黃油、齒輪油,設備停機檢修時(shí)容易漏入水體,最明顯的特征是水體乳化,水質(zhì)中COD含量會(huì )迅速增加,濁度和油含量迅速升高,水質(zhì)變黃(機油泄漏時(shí)水體表面有顏色),水體絮凝效果差,表面漂浮厚厚一層絮凝體。


最科學(xué)最有效的是通過(guò)水質(zhì)分析指標確定:


檢測指標現場(chǎng)備注
余氯檢測不到
濁度迅速升高水體發(fā)黃或發(fā)白
總鐵有升高趨勢
色度有升高趨勢
COD迅速升高
迅速升高


有一條就要增加分析頻度,確定分析合理,報告調度,查找冷卻器泄漏源。


漏油的危害

一是水體乳化,影響絮凝效果

二是濁度迅速增大,容易堵塞噴嘴

三是消耗殺菌滅藻劑量,造成菌藻滋生



處理措施

1.切斷漏源

2.排污置換

3.手動(dòng)強化旁濾反沖洗。

4.增大溢流量,表面浮油集中收集

5.增加絮凝劑、殺菌滅藻劑用量

考慮到環(huán)保因素,采用不排污處理含油循環(huán)水避免循環(huán)水受到更嚴重的污染。

當循環(huán)水濁度大于30NTU,含油量大于10mg/L,傳統的處理方法是大排大補,通過(guò)大量置換使水體恢復正常。現環(huán)保要求不允許排污置換。為盡快恢復正常生產(chǎn),減少油對系統的損害,采用“大禹活性水處理技術(shù)”。此技術(shù)采用物理和化學(xué)相結合的處理方法,先進(jìn)行人工撈油,將水面浮油盡量撈去,目的是減少污染,回收可利用資源,然后按要求分批加入化學(xué)藥劑,將設備及管道內壁黏附油污清洗剝離,通過(guò)生物降解,配合旁濾池反沖洗,使降解產(chǎn)物排出系統,從而凈化水質(zhì)。維持正常的循環(huán)水濃縮倍數運行操作,不大量排水,不污染環(huán)境。轉入正常后補加緩蝕阻垢劑,對系統進(jìn)行補膜處理。


漏油操作步驟

1. 關(guān)閉漏油源

找到漏油的換熱器后立即把它關(guān)閉,切換出系統。

2. 撈油

系統穩定后,關(guān)閉旁濾池,人工撈油,盡可能將上層浮油排出系統并回收利用。

3.加藥及處理過(guò)程

根據現場(chǎng)情況,每天按處理方案進(jìn)行,其過(guò)程及當天相應水質(zhì)情況詳見(jiàn)表  漏油處理過(guò)程


日期

具體實(shí)施過(guò)程

備 注

時(shí)間

藥劑名稱(chēng)

用量mg/L





每天

8:20

8:30

8:40

8:50

SL-L4

SL-L2

SL-L1

SL- L3

10

10

20

10


加大旁濾池反沖洗量

當日停止加氯




第四天加大通氯量,維持余氯0.5mg/L。




9:30

14:00

15:15

16:10

16:30

16:50

17:00



SL-L1

SL-L2

SL-L4

SL-L1

SL-L2



20

30

10

30

40


在全封閉、不排污、不置換的條件下,加藥后第二天,經(jīng)過(guò)生物降解,含油量及濁度就明顯下降,幾天后,水質(zhì)基本恢復正常。生物降解污染物最終產(chǎn)物為非粘性的生物絮狀體,不粘附石英砂,可由旁濾系統帶出水場(chǎng)。

在全封閉、不排污、不置換的條件下,除油處理幾天,即把污染物基本清除干凈,濁度、油含量降至l5 mg/L以下,監測指標中試管腐蝕率達標。

(來(lái)源:山東大禹 公眾號)



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