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循環(huán)水處理系統異常情況處理集錦化肥廠(chǎng)甲醇泄漏 一微量甲醇泄漏的水質(zhì)變化 1.循環(huán)水中產(chǎn)生了大量的泡沫,泡沫細小稠密,且不溶于水。2d后泡沫量大增。泡沫生成有一定的規律,即:白天加氯后大量生成,夜間泡沫抑制,隔3-4d泡沫生成量出現一次高峰。 2.泡沫產(chǎn)生后,循環(huán)水的濁度急劇上升。因泡沫在水池水面中形成漿糊狀的懸濁液,使水池水體發(fā)白渾濁,透明度下降。 3.循環(huán)水中異養菌、真菌迅速增殖,異養菌高出日常100倍真菌也由原來(lái)的每毫升幾個(gè)上升至20個(gè),幾天后真菌就無(wú)法計數。循環(huán)水中出現原生動(dòng)物的繁殖,且種類(lèi)和數量越來(lái)越多,生物粘泥量也大大招標,并顯淡紅色。 二甲醇泄漏圖片 三處理辦法 1.甲醇水冷卻器出口應設立常規監測項目,及時(shí)發(fā)現,盡早切斷污染源。 2.甲醇污染循環(huán)水系統后,避免使用液氯及鹵素類(lèi)殺菌劑,更不能用大劑量(ρ(余氯)>1-2mg/L)殺菌。 3.應采用非氧化性殺菌劑控制微生物,特別是應采用對真菌殺滅效果好的非氧化性殺生劑,以切斷反應酶的來(lái)源。 4.增大阻垢緩蝕劑大禹專(zhuān)產(chǎn)ZH514DY量,控制循環(huán)水總磷在5mg/L左右。 5.密切注意循環(huán)水堿度變化和CO2冷卻器的泄漏。HCO3-和CO32-對木質(zhì)素有很強的溶解能力。 Number 2 一氨泄漏的危害 1. 腐蝕加劇 循環(huán)水系統中漏氨的存在,促使硝化菌群的大量繁殖,導致系統pH降低,腐蝕加劇。 氨和銅反應生成銅氨絡(luò )離子,腐蝕銅或者銅合金換熱器。 2.降低殺菌劑藥效,甚者導致殺菌失效 氨被氯氧化,從而消耗了大量液氯,循環(huán)水余氯檢測不到。嚴重時(shí)失去殺菌作用,因而使系統各類(lèi)細菌數量和粘泥猛增,COD及濁度增加,水質(zhì)發(fā)黑變臭。 二氨泄漏的判斷和查找 1.循環(huán)水表觀(guān) 氨泄漏至循環(huán)水中,微生物大量繁殖,藻類(lèi)快速滋生,水就變得腥臭,顏色變成黃褐色或深褐色。 2.日常報表數據分析 (1)水NH3-N,NO2和NO3離子濃度增高; (2)pH值發(fā)生變化; (3)COD、總鐵、濁度升高 3.泄漏查找 分析COD,取各水冷卻器出水水樣分析COD,與循環(huán)水總供水COD進(jìn)行比較,凡水冷器出水COD>循環(huán)水總供水COD,就說(shuō)明有泄漏,這樣就可以最終查出某一臺或數臺產(chǎn)生泄漏的水冷器,這是普遍采用的也是最有效的辦法。 三氨泄漏的處理措施 1.消除泄漏源 循環(huán)水發(fā)生泄漏后,必須盡快查找泄漏點(diǎn)并消漏。查找出的泄漏設備應立即從系統中切出。如確實(shí)無(wú)法切出的,經(jīng)應讓其循環(huán)水回水就地排放,避免影響其他換熱設備和整個(gè)循環(huán)水系統。這是解決氨氮泄漏對循環(huán)水系統危害最有效、最根本的辦法。 2.降低濃縮倍數運行 由于泄漏后水質(zhì)嚴重惡化,為了盡快降低微生物粘泥在循環(huán)水中的濃度,減輕水質(zhì)惡化對水冷器的危害,應增大排污水量和補水量。 3.優(yōu)化殺菌劑 非氧在漏氨情況下明顯優(yōu)于氧化性殺菌劑,建議多采用,同時(shí)應配備有充足的殺菌劑; 氧化性和非氧化性殺菌劑在漏氨情況下的交替投加尤為重要,而且應該根據漏氨量的大小,適當增大一次性殺菌劑的投加量和頻次。 4.投加剝離劑 投加剝離劑控制冷卻水系統內衛生區沉積,可以對循環(huán)水中的微生物的繁殖進(jìn)行均勻刺激,加快其新陳代謝,建立起微生物的生態(tài)平衡,均衡的微生物可以使循環(huán)水中的粘泥變得膨脹,疏松,失去粘性和生物活性,從而使粘泥難以在循環(huán)水中穩定、沉積。 一物料泄漏的判斷 最科學(xué)最有效的是通過(guò)水質(zhì)分析指標確定:
有一條就要增加分析頻度,確定分析合理,報告調度,查找冷卻器泄漏源。 由于煉油廠(chǎng)冷卻物料種類(lèi)較多,不同物料泄漏表現現象不同,具體如下:
現場(chǎng)泄漏輕油的圖片 二查漏的方法 1.色質(zhì)聯(lián)用分析儀—多需萃取富集后進(jìn)樣 2.根據水質(zhì)特征可選擇分析: 油含量分析——跟蹤分析 氨氮分析 COD分析 TOC分析——變化率 三泄漏的原因分析 物料泄漏無(wú)非兩個(gè)原因: 一是物料側:酸性成分引起—催化劑、溶劑、物料等 二是水側:腐蝕—垢下腐蝕、微生物腐蝕、氧腐蝕 四泄漏后的處理措施 1.切斷漏源。 2.排污置換。 3.手動(dòng)強化旁濾反沖洗。 4.控制好藥劑指標,加大殺菌劑力度,可加生物分散劑; 汽油、輕烴---揮發(fā)性大,水溶性低; 柴油、苯系--揮發(fā)性大,有乳化性,加破乳劑; 氨---調好pH后,每天加非氧化殺菌劑。 冶金行業(yè)煉鋼廠(chǎng)濁環(huán)冷卻水系統屬于直冷開(kāi)式循環(huán)水系統,主要用于爐體、連鑄機等設備冷卻。在噴淋冷卻過(guò)程中,產(chǎn)生一定數量的氧化鐵皮和沖刷出一定數量的設備潤滑油,通過(guò)水處理運行工藝并配套投加水質(zhì)穩定劑進(jìn)行處理,濁環(huán)水水質(zhì)好壞直接影響噴嘴堵塞率,特別是停機檢修煉鋼設備潤滑油、機油容易帶入循環(huán)水體,造成水質(zhì)異常,具體如下: 煉鋼工藝流程圖 一漏油的判斷 煉鋼廠(chǎng)常用潤滑油有機油、黃油、齒輪油,設備停機檢修時(shí)容易漏入水體,最明顯的特征是水體乳化,水質(zhì)中COD含量會(huì )迅速增加,濁度和油含量迅速升高,水質(zhì)變黃(機油泄漏時(shí)水體表面有顏色),水體絮凝效果差,表面漂浮厚厚一層絮凝體。 最科學(xué)最有效的是通過(guò)水質(zhì)分析指標確定:
有一條就要增加分析頻度,確定分析合理,報告調度,查找冷卻器泄漏源。 二漏油的危害 一是水體乳化,影響絮凝效果 二是濁度迅速增大,容易堵塞噴嘴 三是消耗殺菌滅藻劑量,造成菌藻滋生 三處理措施 1.切斷漏源 2.排污置換 3.手動(dòng)強化旁濾反沖洗。 4.增大溢流量,表面浮油集中收集 5.增加絮凝劑、殺菌滅藻劑用量 考慮到環(huán)保因素,采用不排污處理含油循環(huán)水避免循環(huán)水受到更嚴重的污染。 當循環(huán)水濁度大于30NTU,含油量大于10mg/L,傳統的處理方法是大排大補,通過(guò)大量置換使水體恢復正常。現環(huán)保要求不允許排污置換。為盡快恢復正常生產(chǎn),減少油對系統的損害,采用“大禹活性水處理技術(shù)”。此技術(shù)采用物理和化學(xué)相結合的處理方法,先進(jìn)行人工撈油,將水面浮油盡量撈去,目的是減少污染,回收可利用資源,然后按要求分批加入化學(xué)藥劑,將設備及管道內壁黏附油污清洗剝離,通過(guò)生物降解,配合旁濾池反沖洗,使降解產(chǎn)物排出系統,從而凈化水質(zhì)。維持正常的循環(huán)水濃縮倍數運行操作,不大量排水,不污染環(huán)境。轉入正常后補加緩蝕阻垢劑,對系統進(jìn)行補膜處理。 1. 關(guān)閉漏油源 找到漏油的換熱器后立即把它關(guān)閉,切換出系統。 2. 撈油 系統穩定后,關(guān)閉旁濾池,人工撈油,盡可能將上層浮油排出系統并回收利用。 3.加藥及處理過(guò)程 根據現場(chǎng)情況,每天按處理方案進(jìn)行,其過(guò)程及當天相應水質(zhì)情況詳見(jiàn)表 漏油處理過(guò)程
在全封閉、不排污、不置換的條件下,加藥后第二天,經(jīng)過(guò)生物降解,含油量及濁度就明顯下降,幾天后,水質(zhì)基本恢復正常。生物降解污染物最終產(chǎn)物為非粘性的生物絮狀體,不粘附石英砂,可由旁濾系統帶出水場(chǎng)。 在全封閉、不排污、不置換的條件下,除油處理幾天,即把污染物基本清除干凈,濁度、油含量降至l5 mg/L以下,監測指標中試管腐蝕率達標。 (來(lái)源:山東大禹 公眾號) |