1 概況 桂林市全州縣某酒廠(chǎng)地處全州市湘江邊上。工廠(chǎng)以生產(chǎn)湘山系列白酒為主,其主要的污水為生產(chǎn)過(guò)程中的洗米廢水。生產(chǎn)中排放廢水20t/d,具體指標見(jiàn)表1。生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級標準,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
表1 廢水水質(zhì)情況項目COD cr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)洗米廢水1100~1500400~600150~200
2 工程特點(diǎn)和設計方案 2.1 工程特點(diǎn)
該廠(chǎng)的洗米廢水主要來(lái)自傳統的制酒過(guò)程中大米經(jīng)淘洗而產(chǎn)生的,污染物濃度較高,沉淀性能不好,水質(zhì)穩定性不好,廠(chǎng)區可用地面積小,加上該廠(chǎng)又要求在原有水解池基礎上改建,工程設計有一定的難度,加之該廠(chǎng)處于市區內,緊靠湘江河岸,治理工程為限期項目,要求的工期緊,投資少。
2.2 設計方案
洗米廢水為可生化性較強的有機廢水,常用生化法處理[1][2][3][4],對于傳統的活性污泥法來(lái)講,污染物不易生物降解,水質(zhì)變化大,營(yíng)養不平衡處理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基礎上,我們先讓洗米廢水經(jīng)水解酸化池進(jìn)行處理,在此池內CODcr可降解40%左右,并使大分子有機物降解為小分子有機物,便于后續厭氧池的穩定運行,在水解池最后一格內作為集水池,用泵將水抽至SBR反應池,這樣可以保證進(jìn)入SBR反應池的污水水質(zhì)和水量的穩定性,從而保證SBR池的運行效果。而廠(chǎng)區的用地頗為緊張,因此,用SBR池投資少,不需大面積占地,效果好,處理的工藝流程如圖1所示: 3 工藝設計 3.1 工藝設計
工藝設計主要為水解酸化池和SBR反應池的設計,水解酸化池在原有厭氧池上改造,設計采用兩座SBR反應池,間歇運行,不僅對水質(zhì)水量具有調節作用,而且處理效果穩定,基本上不產(chǎn)生污泥。SBR反應池運行周期為12小時(shí),其中充水期2小時(shí),反應期4~8小時(shí)(其中包括充水期1小時(shí)),沉淀期2小時(shí),排水期1.0小時(shí),其中反應時(shí)間可靈活掌握,根據進(jìn)入污水濃度大小,決定反應時(shí)間,直至出水合格。SBR反應池設計流量為Q=20m3/d,污泥負荷為0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),單池反應區容積為20M3,每個(gè)反應池內設置25個(gè)曝氣頭(ZBK-A)。 3.2 主要構筑物和工藝設備 主要構筑物見(jiàn)表2,主要工藝設備見(jiàn)表3。
表2 主要構筑物及設備一覽表序號名稱(chēng)型號、主要尺寸備注1沉淀池鋼砼4×1.5×2mHRT=2h2水解酸化池鋼砼4×5×2mHRT=2d3SBR反應池鋼砼 2.5 ×2.5 ×4.5m運行周期12h,其中進(jìn)水2h,曝氣4~8h,沉淀2h,排水1h4鼓風(fēng)機房 利用原車(chē)間
表3 主要工藝設備一覽表序號名稱(chēng)規格數量備注1污水泵50WQ15-15-1.52臺 2曝氣頭ZBK-A可變微孔曝氣器50個(gè) 3羅茨風(fēng)機TSB-502臺Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW4止回閥H44T2個(gè) 5球閥DN1507個(gè)
4 處理效果 工程完工后,經(jīng)調試運行正常后,經(jīng)取樣檢測,處理效果如表4所示。
表4 廢水水質(zhì)檢測結果 水質(zhì)指標COD cr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)進(jìn)水1500500140出水56188注:1.表中數據為廠(chǎng)方多次取樣檢測的平均值; 2.正常運行條件下,尚未發(fā)現出水水質(zhì)超標。
從表4可以看出,出水水質(zhì)完全達到設計和排放標準,最后該工程也順利通過(guò)了當地環(huán)保部門(mén)的驗收。 5 討論 5.1 工程運行以來(lái),由于設計方案較為合理,基上能正常運行,表明利用水解酸化—SBR法處理洗米廢水具有較好的水質(zhì)變化適應性和凈化效果。
5.2 該工藝具有較強的耐沖擊負荷能力,生產(chǎn)中有幾次高濃度的廢水進(jìn)入反應系統,只是延長(cháng)了曝氣時(shí)間,出水水質(zhì)基本正常。
5.3 工程投資較少,總投資15萬(wàn)元,運行費用為0.4元/t左右。 |