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組合式穩定塘工藝處理養豬廢水設計

 隨著(zhù)畜牧業(yè)的發(fā)展,畜產(chǎn)廢水排放量日益增加,對農業(yè)生態(tài)環(huán)境和水體環(huán)境產(chǎn)生的負面影響也日益嚴重。據統計,一條3.5萬(wàn)頭規模化養豬生產(chǎn)線(xiàn),其污染負荷相當于一座10萬(wàn)人的城鎮,隨著(zhù)養殖規模的越來(lái)越大,對環(huán)境質(zhì)量的威脅也在加大。養豬場(chǎng)污水污染負荷高,而養豬行業(yè)的利潤水平又低,因而要求污水處理工程投資低、運行費用低、處理效率高,導致目前養豬場(chǎng)污染治理措施難以推進(jìn),養豬場(chǎng)廢水治理設施運行不正常,甚至廢水不做處理直接排放的現象十分普遍,給社會(huì )環(huán)境造成極大的污染和損害[1]。 

  因此,在選擇處理工藝時(shí),充分考慮養豬場(chǎng)污水污染負荷高,而養豬行業(yè)的利潤水平又低的特點(diǎn),顯得非常重要。

1 水質(zhì)、水量與排放標準

  廣州某規模化養豬場(chǎng)的污水量為 500 m3/d,設計水質(zhì)及排放標準見(jiàn)表1。

表1 設計水質(zhì)及排放標準

污染因子
pH值
ρ(CODcr)/ 
(mg·L-1)
ρ(BOD5)/ 
(mg·L-1)
ρ(SS)/ 
(mg·L-1)
ρ(NH3-N)/ 
(mg·L-1)

進(jìn)水水質(zhì)
7.0-9.0
15000
10000
3000
1500
排放標準
6.0-9.0
400
150
200
80

注:畜禽養殖業(yè)污染物排放標準GB18596-2001。

2 工藝選型

  養豬場(chǎng)污水處理常用的工藝為厭氧-好氧-氧化塘,均采用鋼筋混凝土結構,投資大,運行費用高。我們在設計時(shí)進(jìn)行了各種工藝的篩選比較, 用投藥混凝、厭氧接觸工藝、厭氧過(guò)濾器、上流式厭氧污泥床、復合式厭氧污泥床和厭氧塘雖然有好的處理效果,但建設費用和運行成本高而無(wú)法承受,因而必須尋求新的既簡(jiǎn)易又穩定可靠的方法。 

  因此,我們選擇新型厭氧一兼氧組合式穩定塘處理工藝,充分利用規模化豬場(chǎng)的地形地勢,妥善地解決了規模化豬場(chǎng)污水污染負荷高和養豬行業(yè)的利潤低的兩大難題。此工藝有效地把上流式厭氧污泥床移植到兼性塘來(lái),它具有投資省、運行費低、操作管理方便、能源可回收(目前未回收)的特點(diǎn)。

3 工藝流程

  養豬場(chǎng)污水處理流程見(jiàn)圖1。

 

4 工藝流程說(shuō)明

  ①固液分離 

  從豬舍出來(lái)的水經(jīng)集水井提升泵送到設于鼓風(fēng)機房頂部的水力分離篩網(wǎng),經(jīng)篩網(wǎng)過(guò)濾,使糞渣分離。污水進(jìn)處理單元,回收糞渣外售。 

  ②組合式穩定塘 

  組合式穩定塘共設2個(gè)自然塘(每個(gè)自然塘面積約2000m2),平時(shí)并列運行,清塘時(shí)(幾年后清一次塘),一塘運行,另一塘清泥。在塘的中央設置一個(gè)厭氧反應區,深5.0 m。污水從配水井用管道重力引入至厭氧反應區底部,并均勻在厭氧反應區底布水,污水經(jīng)厭氧反應區底部均勻向上流動(dòng),從污水的流態(tài)來(lái)看,其結構類(lèi)似上流式厭氧污泥床(UASB),污水和甲烷氣都向上流動(dòng),經(jīng)過(guò)厭氧污泥床。所不同的是UASB上下流速相同,同時(shí)內有三相分離器,而組合式穩定塘上下流速不同,厭氧反應區底部流速大(約0.21 m3/(m2·h)),厭氧反應區上部流速小。最后,污水流向塘的四周進(jìn)行沉淀(類(lèi)似UASB的三相分離器)。 

  組合式穩定塘的工作原理是:從微生物類(lèi)屬來(lái)看,塘分為3種微生物反應區。即厭氧反應區、兼氧反應區、好氧和藻類(lèi)生長(cháng)區。詳見(jiàn)圖2組合式穩定塘斷面示意。 
 
 

  第一區為厭氧反應區:污水首先進(jìn)人厭氧反應區底部,并均勻分配在整個(gè)橫斷面上,污水流向為上流式,整個(gè)坑的容積均為絮狀的厭氧微生物(污泥床)。污水上向流經(jīng)這些厭氧微生物污泥床時(shí),污水中有機物被厭氧微生物進(jìn)行降解,轉化為CH4,CO2 和H2O。生成的CH4,CO2 和污水不斷上升,使整個(gè)污泥床得到充分的攪拌,同時(shí)污水和厭氧微生物充分接觸,提高了有機物的去除效率[2]。 

  第二區為兼氧反應區:除塘面和塘底的積泥層外,其余均為兼氧反應區,污水從坑頂部流出后,向四周流動(dòng),流速突然降低,可沉的懸浮物固體便沉于塘低。污水經(jīng)厭氧分解后剩余的有機物繼續被兼氧微生物所利用,進(jìn)一步去除污水中有機物。 

  第三區是塘的表面層區:為好氧微生物和藻類(lèi)生長(cháng)區。該區內,空氣的復氧和藻類(lèi)的光合作用提供氧氣,污水中的有機物進(jìn)一步被好氧微生物所利用,把它氧化為CO2 和H2O。另外,污水中的氨氮又為藻類(lèi)提供營(yíng)養物質(zhì),產(chǎn)生了良性循環(huán)。 

  新型厭氧-兼氧組合式穩定塘技術(shù)的設計運行參數:坑的CODcr容積負荷(以CODcr計)為5.1kg/(m3·d)。污水在坑內停留時(shí)間為2.6 d;在塘內停留時(shí)間(含坑的停留時(shí)間)為12 d,本設計的坑負荷傳統13~19 倍(傳統式氧化培CODcr負荷(以CODcr計)為 0.13-0.4 kg/(m3·d)[2]。 

  由于特殊的設計(坑頂設計圍墻包圍),避免了傳統的厭氧塘在刮風(fēng)時(shí)豎向混流而影響底部厭氧(因為表層好氧區水中含有很高的溶解氧會(huì )入侵到厭氧區,破壞厭氧環(huán)境),并有效地抑制和防止季節性翻塘,使厭氧總保持最佳狀態(tài)。另外,坑的設計成倒置截頭圓錐型,使坑內從下至上流速漸漸由大變小。避免了厭氧污泥被水流和CH4 等帶出坑外,最大限度地保持了厭氧污泥濃度,從而在高的CODcr容積負荷(以 CODcr計)下(Fv=5.1 kg/(m3·d))還具有較高的CODcr去除效率。 

  從投產(chǎn)以來(lái),處理系統運行情況較為穩定,新型厭氧-兼氧-組合式穩定塘出水CODcr的質(zhì)量濃度一般在 3 000 mg/L左右,CODcr去除率一般為 70%左右,而傳統厭氧塘CODcr去除效率50%左右。  

  ③好氧池、高負荷氧化塘 

  好氧池、高負荷氧化塘組成二級好氧生化處理系統,前者采用了活性污泥法,使CODcr等進(jìn)一步降解,并為后續氧化塘處理提供條件;后者采用循環(huán)溝式氧化塘,污水在此硝化脫氮。在高負荷氧化塘中,在JET推流混合器的作用下,水在廊道中循環(huán),由于具有一定的流速(10 ~15 cm/s),大氣復氧速率增加,同時(shí)藻類(lèi)迅速生長(cháng)。藻類(lèi)光合作用提供溶解氧供給好氧微生物進(jìn)行代謝活動(dòng)。高負荷氧化塘出水中的微型藻類(lèi)很容易沉淀,約50%~80%的藻類(lèi)可在水力停留時(shí)間為l~2d的沉淀塘中自然去除。沉淀的藻類(lèi)呼吸速率很低,且可濃縮在塘底數月甚至數年而不明顯釋放營(yíng)養物。高負荷氧化塘中藻類(lèi)的另一顯著(zhù)作用是提高了塘中廢水的PH值,給滅菌和促使氨氣向空氣中擴散提供了條件。在 pH 值為9.2 時(shí)在24 h內可100%殺滅大腸桿菌和絕大部分病原體,在白天高負荷氧化塘中廢水的pH值達到9.5的并不鮮見(jiàn)。整個(gè)系統穩定、高效。 

  ④藻類(lèi)沉降塘 

  專(zhuān)門(mén)設計的藻類(lèi)沉降塘利用自然重力分離作用使藻類(lèi)從污水中分離出來(lái),同時(shí)由藻類(lèi)自身產(chǎn)生的生物絮凝過(guò)程促進(jìn)了自然沉淀,廢水在藻類(lèi)沉降塘停留時(shí)間24 h 以上,沉淀的藻類(lèi)處于休眠狀態(tài),不會(huì )被立刻分解或腐爛。兩個(gè)藻類(lèi)沉降塘同時(shí)使用,其中之一可3~4a 放空一次,以去除濃縮的含藻污泥。 

  ⑤生態(tài)塘 

  利用生態(tài)塘中放養的魚(yú)類(lèi)和水生植物自然降解水中的污染物(N,P),以達到出水水質(zhì)要求。

5 系統運行結果

  該工藝于2000年6月投入運行,同年10月通過(guò)環(huán)保部門(mén)的驗收。經(jīng)過(guò)2a多的運行,處理效果穩定,各項指示均達到行業(yè)排放標準。出水水質(zhì)見(jiàn)表2。

表2 系統運行結果

時(shí)間
進(jìn)水
出水


ρ(CODcr
ρ(BOD5
ρ(SS)
ρ(NH3N)
ρ(CODcr
ρ(BOD5
ρ(SS)
ρ(NH3N)
2000-10-15
18405
12560
3627
1857
75.44
18.57
40.50
65.3
2001-02-17
13357
9884
2541
1663
60.07
20.81
29.45
70.24
2001-06-20
16080
11361
2889
1580
47.82
15.42
36.98
54.7
2001-10-16
14983
9587
825
1602
68.57
18.56
20.84
73.61
2002-02-10
9017
7318
15780
684
53.68
14.07
19.21
58.19
2002-06-15
15899
10840
30244
1283
71.5
22.97
34.26
66.53


6 處理工藝特點(diǎn)

  ①去除效率 

  在某規模化養豬場(chǎng)的污水處理工程2a的實(shí)際運行中:CODcr 平均去除率為99.43%;BOD5 平均去除率為99.8%;SS平均去除率為97.7%;NH3N平均去除率為93.45%。 

  ②節省能源 

  在組合式穩定塘的處理工藝中需氧量小,耗能少,整個(gè)處理系統總運行功率為 9.9 kw,即0.475 kw·h/m3。深坑型消化器大大減少了污泥處理所需的能量。同時(shí)藻類(lèi)光合作用產(chǎn)生的氧也使需氧量進(jìn)一步降低。 

  ③基建成本 

  本處理工藝的基建成本為87.4萬(wàn)元,比氧化溝降低了67%、比滴濾池降低了70%、比活性污泥法降低了74%、比傳統穩定塘降低了17%。 

  ④節省運行成本 

  本處理工藝的運行成本為 0.986元/m3,0.07元/kg[CODcr],比氧化溝降低了64%、比滴濾池降低了67%、比活性污泥法降低了70%、比傳統穩定塘降低了17%。 

  ⑤沖擊負荷 

  在實(shí)際運行中對污染物有機負荷和水力負荷的大范圍波動(dòng)(10%~200%),處理效果均能滿(mǎn)足處理要求,整個(gè)系統運行穩定。 

  ⑥減少與健康相關(guān)的風(fēng)險 

  由于高負荷氧化塘中高pH值殺菌和出流固液分離作用,使出流液中的腸道寄生蟲(chóng)、致病菌和病毒的傳播機會(huì )大大減少。 

  ⑦操作管理簡(jiǎn)單、方便 

  整個(gè)污水處理系統設一名運行管理人員,負責污水處理系統的日常工作,如工藝控制、設備管理、糞渣清理和水生植物的管理等。

7 主要經(jīng)濟技術(shù)指標

  廢水主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下: 

  ①工程總投資 198萬(wàn)元,單位廢水處理投資3 960 n/m3。 

  ②占地面積近 20 000m2。 

  ③運行費用:18萬(wàn)元/a(含電費、人工費),即0.986元/m3,0.07元/kg[CODcr]。若將回收的糞渣計算在內,運行費用更低。

8 結論

  組合式穩定塘工藝處理規模化養豬廢水具有因地制宜、投資少、運行費用低、操作簡(jiǎn)單、管理方便的特點(diǎn),妥善地解決了規模化豬場(chǎng)(熱帶地區)污水污染物濃度高和養豬行業(yè)的利潤低的兩大難題,處理效果穩定,各項指標均達到行業(yè)排放標準


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